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靜電紡絲設(shè)備:紗線織造斷頭率高的攻關(guān)案例

2022-09-14技術(shù)文章

靜電紡絲設(shè)備:紗線織造斷頭率高的攻關(guān)案例

某企業(yè)生產(chǎn)的環(huán)紡粘膠40S紗,客戶反饋在織造時斷頭率較高,不但嚴(yán)重影響織造效率,而且對布面質(zhì)量產(chǎn)生嚴(yán)重的不良影響。靜電紡絲設(shè)備通過設(shè)計多針頭靜電紡和無針頭靜電紡裝置,在一定程度上提高了靜電紡絲的產(chǎn)率,但仍有很多問題亟待解決。為此我們指導(dǎo)該企業(yè)進行了技術(shù)攻關(guān)。

某企業(yè)生產(chǎn)的環(huán)紡粘膠40S紗,客戶反饋在織造時斷頭率較高,不但嚴(yán)重影響織造效率,而且對布面質(zhì)量產(chǎn)生嚴(yán)重的不良影響。為此我們指導(dǎo)該企業(yè)進行了技術(shù)攻關(guān)。

一、織造斷頭原因分析

為了更有針對性地解決這一問題,首先引導(dǎo)企業(yè)對樣紗進行檢測,找出紗線存在的主要問題。

1.1樣紗分析

(一)對筒子紗樣本進行反向測試,以檢查斷頭情況,并觀察斷頭是否由于整齊斷頭、松散斷頭、研磨斷頭、解捻斷頭、復(fù)卷附件斷頭、復(fù)卷斷頭、集中斷頭等原因或其他原因造成?

(2)通過倒紗筒對樣紗斷頭數(shù)進行校核,并分別對斷頭原因進行分析和記錄。

(3)建議對生產(chǎn)具有粘膠40S紗的絡(luò)筒機進行單錠標(biāo)號信息管理(貼標(biāo)簽),然后逐錠進行倒筒試驗,找出存在異常單錠(盡快實現(xiàn)完成自己一遍倒筒試驗,以后要確定逐臺、逐錠倒筒周期,一般3-6個月作為一個經(jīng)濟周期)。

1.2主要原因分類

通過倒筒試驗,發(fā)現(xiàn)筒紗斷頭的主要問題原因有:

(1)絡(luò)筒回絲附入筒紗、亂紗、機械網(wǎng)紗、大吸嘴找頭成功率低造成的磨斷紗、筒紗張力設(shè)置不當(dāng)、筒紗粘連等等。

(2)紡弱捻紗、機械波紗。

(3)斷紗、紗線變形等。由紗線包裝和運輸磨損引起。

(4)捻結(jié)強力,外觀進行一致性差、穩(wěn)定發(fā)展差等。

二、試驗室測試數(shù)據(jù)分析

安排試驗室對生產(chǎn)粘膠40S紗的機臺測試以下數(shù)據(jù),以發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中存在的問題:

(1)每條細(xì)紗的平均強力、強力 cv 和最小強力應(yīng)達(dá)到平均強力的80% 。對每臺靜電紡絲機頭尾的強度數(shù)據(jù)進行測試,核對頭尾強度差,平均強度差≤5cn。

(2)絡(luò)筒機各單錠加捻強度,各單錠測試次數(shù)≥10次,加捻強度≥平均強度的80%。如果捻度達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),則要求設(shè)備對每根錠子進行整改和重新測試,直至達(dá)標(biāo)。

(3)每臺靜電紡絲機A、B面質(zhì)量進行數(shù)據(jù),主要通過對比研究分析A、B面-30%、-40%細(xì)節(jié)信息數(shù)據(jù)以及有無存在差異,機臺之間有無差異。

(4)細(xì)紗重量偏差情況,要求將重量偏差控制在﹢0.5 -1.5%的范圍內(nèi)。

(5)捻度及捻不勻,捻不勻要求≤4.0%,標(biāo)準(zhǔn)不同捻度越大可以在客戶信息接受的范圍內(nèi)進行適當(dāng)通過增加一擋捻度。

(6)每臺機器的羽毛數(shù)據(jù),異常機器應(yīng)予以糾正。

(7)分別在車前和車尾懸掛濕球溫濕度計,測試溫濕度差,相對濕度差應(yīng)≤5%。

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